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產(chǎn)品導(dǎo)航/span>

Φ2.2m×6.5m生料磨增產(chǎn)節(jié)能的改進措施

  我廠的Φ2.2m×6.5m生料磨與Φ3.5m離心選粉機組成的閉路粉磨系統(tǒng),很長時間達不到16t/h的設(shè)計能力,臺時產(chǎn)量徘徊在13~14t/h之間。通過技術(shù)改造,磨機產(chǎn)量有了大幅度提高,臺時產(chǎn)量已穩(wěn)定在21t/h以上,電耗也大大降低。

1 降低入磨物料的水分和粒度

  入磨物料水分的高低和粒度大小直接影響到磨機產(chǎn)量與電耗。我廠采用三種原料配料,其中鐵粉、黃土都經(jīng)晾曬或烘干后入倉,其粒度和水分基本能控制在指標(biāo)之內(nèi),在雨季和冬季水分有時偏高。石灰石從石礦購進,要求粒度≤25mm,水分≤1%,不經(jīng)烘干直接入倉。實際上,石灰石粒度波動很大,>50mm的占4%,25~50mm占15%,<25mm的占81%,針對這一問題,我們采取了一些措施。如設(shè)立專職質(zhì)檢員經(jīng)常與石礦聯(lián)系,并幫助石礦調(diào)節(jié)和修理破碎機,控制入磨物料粒度和水分,取得了一定效果。

2 調(diào)整研磨體級配和裝載量

  只有合理地選擇研磨體級配和裝載量,才能夠?qū)崿F(xiàn)磨機的高產(chǎn)低耗。

2.1 調(diào)整研磨體級配

  由于入磨石灰石中有少量大塊,經(jīng)常出現(xiàn)飽磨現(xiàn)象。針對這一情況,我們對配球方案作了大幅度調(diào)整。一倉增大鋼球的沖擊破碎作用,以利加快物料流速,充分發(fā)揮選粉機的選粉特點,減少物料的過粉碎現(xiàn)象,平均球徑從77.1mm調(diào)整到80.9mm。二倉采用三級鋼段級配,為了加強二倉的研磨作用,對二倉的研磨體也作了調(diào)整,減少了Φ50mm×55m大段用量,增加了Φ30mm×35mm小段用量。同時,將原有磨小了的小段(以前清出不用)重新入磨使用,這樣既節(jié)省了鋼材,又增加了研磨體的表面積,提高了粉磨效率。磨機研磨體級配調(diào)整方案見表。

磨機研磨體級配調(diào)整方案

一倉鋼球
二倉鋼段 直徑(mm)

改造前重量(t)

改造后重量(t) Φ100 Φ90 Φ80 Φ70 Φ60 0.5 3 4.5 4 2 2.5
3
5 3.4 1.6 Φ50×55 Φ40×45 Φ30×35 5.5 7.5 4 5 6.5 7

2.2 調(diào)整裝載量

  根據(jù)經(jīng)驗,每驅(qū)動1t研磨體,需要消耗電機功率為10~11kW。那么,Φ2.2m×6.5m磨機380kW電機可驅(qū)動34.5~38t研磨體。我們?nèi)?4t(設(shè)計能力為31t)用B·B托瓦洛夫公式檢驗電機的工作能力。

  

式中:K——電機儲備系數(shù),一般取1.05~1.1;

N——電機功率,kW;

η——機械傳動系數(shù),邊緣傳動取0.86~0.90;

n——磨機的有效轉(zhuǎn)數(shù),r/min;

V——磨機有效容積,m3;

D——磨機有效內(nèi)徑,m;

G——磨機研磨體裝載量,t。

  將數(shù)字代入公式得K=1.08,故電機滿足工作要求。研磨體的裝載量,一倉由原來的14t,調(diào)整為15.5t,二倉由原來的17t,調(diào)整為18.5t,磨機工作效率明顯提高。

3 改造選粉機

  隨著磨機產(chǎn)量的提高,選粉機能力明顯不足。磨機投產(chǎn)后,成品細度太細。4900孔篩余一般≤4%,造成磨機循環(huán)負荷率過高,增大了磨尾提升機和粗粉螺旋輸送機的負荷,經(jīng)常引起堵塞。我們采取了將擋風(fēng)板向外拉到zui大位置,減少小風(fēng)葉等措施,效果仍不理想。經(jīng)過分析,認為產(chǎn)量低的主要原因是選粉機內(nèi)部循環(huán)風(fēng)量偏小,物料分散拋撒效果不好,導(dǎo)致選粉效率下降。據(jù)此,我們將6片中風(fēng)葉(550mm×420mm×4mm)全部換成大風(fēng)葉(650mm×420mm×4mm),并將12片大風(fēng)葉向外移120mm,以增加內(nèi)部循環(huán)風(fēng)量,同時對平撒料盤進行了改造,將12根長170mm、規(guī)格50mm×30mm角鋼安裝在撒料盤放射方向上。為了減少撒料罩對內(nèi)筒上升氣流的影響,我們將撒料罩拆掉,從而改善了物料的拋撒效果,克服了物料拋撒不開,分散不好及其產(chǎn)生的附壁效應(yīng)。重新調(diào)整小風(fēng)葉數(shù)量,由原來的24片減少到3片,使出磨生料細度符合生產(chǎn)控制指標(biāo)8%~10%。

4 改造磨尾提升機和螺旋輸送機

  隨著磨機產(chǎn)量的提高,磨尾HL400斗式提升機和GX300生料螺旋輸送機能力不足,出現(xiàn)提升機反料,噴灰嚴重,負荷增大,引起堵塞;螺旋輸送機也經(jīng)常跑料,影響磨機運轉(zhuǎn)率和產(chǎn)量。針對上述情況,在現(xiàn)有條件下,我們通過局部改造來提高輸送量:縮短斗距,由原來的11環(huán)鏈改為9環(huán),增加了斗子數(shù)量,提高了輸送量,同時將出選粉機的生料螺旋輸送機由GX300改為GX400,為提高磨機產(chǎn)量創(chuàng)造了條件。

5 加強磨機通風(fēng)

  磨機通風(fēng)的好壞是影響磨機產(chǎn)量的重要因素。我廠Φ2.2m×6.5m磨機的引風(fēng)機風(fēng)量,原設(shè)計為10800m3/h,由于訂貨和安裝問題,錯將風(fēng)量為5800m3/h的風(fēng)機安裝在磨機引風(fēng)機的位置上,使磨機通風(fēng)不好,磨頭冒煙,吐料嚴重,影響了磨機的工作效率。如果入磨物料水分偏高,磨機作業(yè)時,隨著磨溫的增加,水分逐漸蒸發(fā)出來,一倉糊磨,隔倉板篦子縫隙堵塞,阻礙料流流通,影響磨機通風(fēng),磨內(nèi)緩沖現(xiàn)象嚴重,易形成飽磨。尤其是在雨季和冬季,磨尾管道常有水滴流下來,使抽出的粉塵成糊狀,堵塞管道,影響正常生產(chǎn)。我們決定拆除舊風(fēng)機,選用Y4-73-№8D風(fēng)機,風(fēng)量為22000m3/h。改造后,磨內(nèi)風(fēng)速大幅度提高,增加了物料流速,物料中的大量水汽被帶走,減少了粘附現(xiàn)象,又降低了磨機溫度,消除了細粉的緩沖作用,產(chǎn)量明顯提高。由于通風(fēng)量的增大,收塵器和管道需要保溫和增溫,對收塵器要強化日常管理,以防止結(jié)露、堵塞影響生產(chǎn)。

6 加強磨機的操作與管理

  磨機操作的好壞,也是直接影響到磨機產(chǎn)量和電耗的重要一環(huán)。為了使磨機保持高效工作狀態(tài),必須做到均勻連續(xù)地喂料,嚴格控制入磨物料的粒度和水分,及時補充消耗的鋼球鋼段,認真調(diào)節(jié)研磨體的裝載量和級配,采用優(yōu)質(zhì)耐磨鋼球,加強磨機通風(fēng),只有這樣,才能使磨機保持高效狀態(tài),取得增產(chǎn)節(jié)能的明顯效果。操作人員必須認真執(zhí)行磨機安全操作規(guī)程和交接班制度,做到勤聽磨音,勤觀察物料變化,勤摸細度,勤檢查磨機通風(fēng),勤檢查機械設(shè)備和勤看電流表,以防止不正常情況出現(xiàn)。

  保持研磨體級配的相對穩(wěn)定,對提高磨機產(chǎn)量,降低粉磨電耗具有重要意義。在研磨體的補充上,我們是通過聽磨音,計算磨機運轉(zhuǎn)時間,看磨機臺時產(chǎn)量、產(chǎn)品細度和磨機電流的變化,根據(jù)操作經(jīng)驗,采用綜合補球,取得了較好的效果。生料磨已經(jīng)一年多沒有倒磨,產(chǎn)質(zhì)量較為穩(wěn)定。另外,還要千方百計地提高磨機工的技術(shù)水平,增強磨機工的責(zé)任心,要把出磨生料的產(chǎn)量、質(zhì)量等經(jīng)濟指標(biāo)與工人的收入掛鉤,以調(diào)動職工的積極性,促進每個職工都關(guān)心產(chǎn)質(zhì)量和電耗。

  通過對生料磨系統(tǒng)的技術(shù)改造,使磨機產(chǎn)量由13.5t/h提高到21t/h,增產(chǎn)55.56%,電耗由原來的34.7kWh/t生料,下降到29kWh/t生料,節(jié)電16.43%,每年可節(jié)電40萬kWh。

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